尋突破挖潛增效 創效益一馬當先---e尊国际炭素公司勇當降本增盈排頭兵  
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    尋突破挖潛增效  創效益一馬當先

    ---e尊国际炭素公司勇當降本增盈排頭兵
     


        降本增盈創一流,挖潛增效結碩果。今年前三季度,炭素公司破解難題,重點出擊,共計挖潛210萬元,實現利潤588.45萬元,超預算245萬元。
    明晰思路尋突破
        今年3月,年僅36歲的王力走馬上任炭素公司總經理,公司新一屆領導班子組建。面對已經建廠11個年頭,公司生產經營已經進入瓶頸期的傳統產業來說,如何尋求突破、創新發展,是對公司新班子的嚴峻考驗。
       公司領導班子對當前的生產經營環境進行了全面分析,對各生產環節中有可能進一步挖潛的項目進行了深入細緻的研究,確定了從產量挖潛、指標挖潛和原料挖潛三方面着手,開展主要指標優化、重點項目攻關、關鍵技術突破,對標達標創一流的工作思路,制定了推行28小時焙燒移爐周期提產增產、降低瀝青單耗、提高殘極添加比例、穩定煅燒設備運行提產、提高經濟焦使用比例、降低燃氣氣耗等6項重點技術攻關、挖潛增效措施,提出了挖潛140萬元以上的創效目標。
        為確保各項措施的順利實施,公司修訂《績效管理評價方案》,完善專業管控機制,充分激發乾部職工的幹事創業熱情,保證了挖潛增效工作的紮實推進。通過挖潛增效措施的逐步實施,預焙陽極產量、各項指標又上新台階。9月份,天然氣單耗完成54立方/噸,比計劃降低5立方/噸;瀝青單耗完成160.37公斤/噸,比計劃降低4.63公斤/噸;殘極添加比例23%,比計劃增加3%;餘熱發電325萬度,比計劃增加32萬度;節約大紙板消耗11855張;煅後焦提產704.9噸,共計挖潛增效53萬餘元。
        技術攻關解難題
        今年5月份全面推行28h移爐周期焙燒後,預焙陽極外觀質量一度出現粘接填充料、大面裂紋和頂部碗口裂紋等問題,外觀合格率由最高時的月均98.06%下降至不足90%。公司組織有關人員先後到山東天陽炭素、兗礦炭素,伊川天松炭素,新安萬基炭素等同行業單位進行交流學習,終於找出問題癥結:主要原因公司去年剛剛完成陽極加高、焙燒爐室加寬改造,又加之今年28h移爐周期焙燒,工況技術條件發生很大變化,最終在產品質量上反映出來。國內沒有先例,更沒有經驗可取。
        質量就是生命,質量就是效益。為早日解決技術難題,公司成立技術攻關組織,定方案、做實驗、找規律,自力更生探索解題出路。公司在焙燒車間、成型車間分別進行了延長焙燒升溫曲線、增加預焙陽極冷卻時間、提高焙燒過程初始溫度、降低成型細粉料用量、成型機模板更換、成型機壓縮空氣及變頻器調整等6項技術性試驗,把多次試驗數據匯總分析、反覆論證,最終確定了提高焙燒升溫曲線起始溫度、調整石油焦庫存優化原料摻燒配比、降低生陽極糊料中細粉料添加量等三項措施,同時建立煅後焦堆積密度、生陽極配方容重化驗分析平台,實現煅後焦的分倉儲存和合理科學的配比使用,確保了產品質量持續穩定,呈逐月攀升態勢。預焙陽極外觀合格率由7月份的88.73%提高至目前的97.38%。
        經過2個多月的不懈努力,一舉克服了預焙陽極質量技術難題,開創了單重1075kg、高度625mm以上的大規格陽極28小時移爐周期焙燒的業界先河。目前,e尊国际牌預焙陽極在鋁電解槽中的使用天數可達37天,大大降低了鋁電解的炭耗成本,達到了行業一流水準。
    各顯神通創效益
       焙燒車間以餘熱利用作為降低預焙陽極天然氣單耗的突破口,通過提升焙燒加熱區溫度,減少自然冷卻爐室數量、降低燃燒架溫差波動、提升排煙架溫度、加厚加熱區域頂層覆蓋料等措施降低燃氣消耗。吳曉珂是焙燒車間一名普通的爐面調溫工,他通過仔細觀察,總結出了“燒嘴積碳清理、底座接觸面密封、查看火焰亮度調整系統負壓大小”的降低氣耗三部曲。在他的傳授下,調溫工崗位上掀起了比指標、降消耗的良好風氣,預焙陽極天然氣單耗已由元月份的62立方/噸降至目前的54立方/噸。焙燒車間二區運行二班班長李新升,對工作高度負責、一絲不苟,裝爐、修補、校正、密封,嚴格執行工藝紀律。8月份該班出爐成品1911塊,全部合格,受到了公司的特別嘉獎。
       成型車間面對混捏機連續出現2次異常搶修的不利局面,變壓力為動力,以主設備長周期穩定運行為抓手,完善主設備管控手段,始終堅持降本增效的經營理念,不斷優化生陽極配方,提高殘極添加比例,降低瀝青單耗。9月份,生陽極煅後焦單耗完成644公斤/噸,比計劃值665公斤/噸降低21公斤,直接創效5.2萬元。
    煅燒和動力兩個車間,聯合聯產,考核共擔、利益共享,以穩步提高迴轉窯產能,餘熱發電滿供多發為主線,調整設備運行參數,克服迴轉窯生產與餘熱發電不匹配、餘熱鍋爐超溫等多項技術難題,不斷優化生產工藝,降低生產成本。煅燒車間將45米迴轉窯下料量由設計值8噸/小時提高至9噸/小時,50米迴轉窯下料量由設計值12噸/小時提高至12.5噸/小時,實現了煅燒提產與動力超額發電的雙贏。9月份,煅後焦實際產量9568噸,比計劃增加705噸,餘熱發電325萬度,比計劃增加32萬度,多創效益17.3萬元。
        檢修車間着力開展修舊利廢、變廢為寶的活動,核定各班組月度修舊利廢任務目標,日統計、周落實、月考評,前三季度累計創效30.8萬元,其中,電氣班檢修工李東宏、常團結修復插座、接觸器、航空插頭等各類電氣元件38件,節約材料費6.6萬元。
        生技科質檢組,採取降低石油焦水分、焙燒填充料混裝使用兩項特有措施,降本明顯,效益可觀。通過定期現場監管和微信平台,實時了解廠家石油焦含水率及庫存情況,均衡管理髮貨,使進廠石油焦平均水分由年初的12.61%逐步下降至目前的10.93%,噸成本降低13元;採取冶金焦替代煅後焦作焙燒填充料生產試驗,逐步達到1:1比例的混裝效果,9月份,共使用冶金焦130噸,可比煅後焦填充料降本約700元/噸,全月創效9萬餘元。

    “學無涯,藝無境,下一步的挖潛增效目標如何,還要尋求新的更大的突破。”炭素公司總經理王力如是說。

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